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【圖文詳析】多種制藥廢水處理技術(shù)分析(下)

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關(guān)鍵詞: 廢水處理,制藥廢水,水處理

     (2)UBF法

      UBF法買文寧等將UASB和UBF進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果表明,UBF具有反應(yīng)液傳質(zhì)和分離效果好、生物量大和生物種類多、處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定性強(qiáng)的特征,是實(shí)用高效的厭氧生物反應(yīng)器。

      工藝流程圖:

      (3)水解酸化法

       水解池全稱為水解升流式污泥床(HUSB),它是改進(jìn)的UASB。水解池較之全過(guò)程厭氧池有以下優(yōu)點(diǎn):不需密閉、攪拌,不設(shè)三相分離器,降低了造價(jià)并利 于維護(hù);可將廢水中的大分子、不易生物降解的有機(jī)物降解為小分子、易生物降解的有機(jī)物,改善原水的可生化性;反應(yīng)迅速、池子體積小,基建投資少,并能減少 污泥量。近年來(lái),水解-好氧工藝在制藥廢水處理中得到了廣泛的應(yīng)用,如某生物制藥廠采用水解酸化-二段式生物接觸氧化工藝處理制藥廢水,運(yùn)行穩(wěn)定,有機(jī)物 去除效果顯著,COD、BOD5和SS的去除率分別為90.7%、92.4%和87.6%。

      工藝流程圖:

      3.3  厭氧-好氧及其他組合處理技術(shù)

       由于單獨(dú)的好氧處理或厭氧處理往往不能滿足要求,而厭氧-好氧、水解酸化-好氧等組合工藝在改善廢水的可生化性、耐沖擊性、投資成本、處理效果等方面表 現(xiàn)出了明顯優(yōu)于單一處理方法的性能,因而在工程實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用。如利民制藥廠采用厭氧-好氧工藝處理制藥廢水,BOD5去除率達(dá)98%,COD去除 率達(dá)95%,處理效果穩(wěn)定;肖利平等采用微電解-厭氧水解酸化-SBR工藝處理化學(xué)合成制藥廢水,結(jié)果表明,整個(gè)串聯(lián)工藝對(duì)廢水水質(zhì)、水量的變化具有較強(qiáng) 的耐沖擊能力,COD去除率可達(dá)86%~92%,是處理制藥廢水的一種理想的工藝選擇;胡大鏘等在對(duì)醫(yī)藥中間體制藥廢水的處理中采用水解酸化-A/O-催 化氧化-接觸氧化工藝,當(dāng)進(jìn)水COD為12 000 mg/L左右時(shí),出水COD達(dá)300  mg/L以下;許玫英等采用生物膜-SBR法處理含生物難降解物的制藥廢水,COD的去除率能達(dá)到87.5%~98.31%,遠(yuǎn)高于單獨(dú)的生物膜法和 SBR法的處理效果。

      此外,隨著膜技術(shù)的不斷發(fā)展,膜生物反應(yīng)器(MBR)在制藥廢水處理中的應(yīng)用研究也逐漸深入。MBR綜合了膜分離 技術(shù)和生物處理的特點(diǎn),具有容積負(fù)荷高、抗沖擊能力強(qiáng)、占地面積小、剩余污泥量少等優(yōu)點(diǎn)。白曉慧等采用厭氧-膜生物反應(yīng)器工藝處理COD為25 000  mg/L的醫(yī)藥中間體酰氯廢水,選用杭州化濾膜工程公司生產(chǎn)的ZKM-W0.5T型膜組件,系統(tǒng)對(duì)COD的去除率均保持在90%以 上;Livinggston等利用專性細(xì)菌降解特定有機(jī)物的能力,首次采用了萃取膜生物反應(yīng)器處理含3,4-二氯苯胺的工業(yè)廢水,HRT為2  h,其去除率達(dá)到99%,獲得了理想的處理效果。盡管在膜污染方面仍存在問(wèn)題,但隨著膜技術(shù)的不斷發(fā)展,將會(huì)使MBR在制藥廢水處理領(lǐng)域中得到更加廣泛的 應(yīng)用。

      工藝流程圖:

      制藥廢水處理技術(shù)及選擇

       藥廠廢水的水質(zhì)特點(diǎn)使得多數(shù)制藥廢水單獨(dú)采用生化法處理根本無(wú)法達(dá)標(biāo),所以在生化處理前必須進(jìn)行必要的預(yù)處理。一般應(yīng)設(shè)調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量和pH,且 根據(jù)實(shí)際情況采用某種物化或化學(xué)法作為預(yù)處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少?gòu)U水中的生物抑制性物質(zhì),并提高廢水的可降解性,以利于廢水 的后續(xù)生化處理。

      預(yù)處理后的廢水,可根據(jù)其水質(zhì)特征選取某種厭氧和好氧工藝進(jìn)行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續(xù)進(jìn)行后處 理。具體工藝的選擇應(yīng)綜合考慮廢水的性質(zhì)、工藝的處理效果、基建投資及運(yùn)行維護(hù)等因素,做到技術(shù)可行,經(jīng)濟(jì)合理??偟墓に嚶肪€為預(yù)處理-厭氧-好氧-(后 處理)組合工藝。如陳明輝等采用水解吸附—接觸氧化—過(guò)濾組合工藝處理含人工胰島素等的綜合制藥廢水,處理后出水水質(zhì)優(yōu)于GB8978-1996的一級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)。氣?。猓佑|氧化工藝處理化學(xué)制藥廢水、復(fù)合微氧水解-復(fù)合好氧-砂濾工藝處理抗生素廢水、氣?。璘BF-CASS工藝處理高濃度中藥提取廢水等 都取得了較好的處理效果。

      二、制藥廢水處理工程

      HDIC與CASS復(fù)合工藝處理高濃度制藥廢水

      1、 廢水水質(zhì)與水量

       某制藥企業(yè)以青霉素類及頭孢菌素類粉針生產(chǎn)為主,其小型青霉素類原料藥合成車間產(chǎn)生的廢水主要分兩類:一是粉針劑車間洗滌、洗瓶、化驗(yàn)室排水等廢 水,COD濃度較低,采用水解/生物接觸氧化工藝處理;二是來(lái)自原料合成過(guò)程中結(jié)晶、提純等工序母液的排放,潔凈區(qū)的清場(chǎng)、消毒等環(huán)節(jié)的排水,這類廢水主 要污染物有丁醇、丙酮等有機(jī)溶劑、少量的抗生素原粉及較高濃度的NaCI、KCI等鹽類,COD濃度較高,水量波動(dòng)較大,水質(zhì)實(shí)測(cè)結(jié)果見表1。

      本廢水處理工程主要針對(duì)這部分高濃度廢水。廢水處理站處理能力為260 m3/d,處理出水水質(zhì)需達(dá)到《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 混裝制劑類》(GB21908—2008)。

      2、廢水處理技術(shù)的確定

      結(jié)合本工程實(shí)際,采用HDIC與CASS相結(jié)合的處理工藝,工藝流程見圖1。

      各工序設(shè)計(jì)處理效果見表2。

      從實(shí)測(cè)進(jìn)水水質(zhì)看,其BOD5/COD>0.5,屬生化性較好的有機(jī)廢水,宜采用生化工藝處理。由于綜合廢水的BOD5遠(yuǎn)大于l000 mg/L,故選用厭氧處理技術(shù)是經(jīng)濟(jì)合理的。

       HDIC(厭氧多循環(huán)反應(yīng)器)將EGSB和IC兩種工藝相結(jié)合,在已有的IC反應(yīng)器基礎(chǔ)上增加EGSB出水回流,并設(shè)置了內(nèi)回流和沼氣回流,強(qiáng)化了反應(yīng) 器內(nèi)循環(huán),使得液體上升流速增大,容積負(fù)荷高且產(chǎn)氣量大;顆粒污泥的沉降速度遠(yuǎn)大于液體的上升流速,顆粒污泥不會(huì)因?yàn)橐后w的紊動(dòng)而流失,保證了反應(yīng)器內(nèi)的 污泥濃度;反應(yīng)器的啟動(dòng)時(shí)間短,高徑比大,占地面積小。由于厭氧出水水質(zhì)一般達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),仍需后接好氧處理。

      目前國(guó)內(nèi)處理此類廢水主要采用的好氧工藝有活性污泥法、生物接觸氧化法等。其中CASS工藝不但具有良好的有機(jī)物處理效果,而且具有很好的脫氮除磷效果,在生活污水、工業(yè)廢水處理工程中均有應(yīng)用。

      3、工藝說(shuō)明

      3.1 預(yù)處理

      預(yù)處理單元主要包括:格柵、斜板沉淀池和凋節(jié)水解池,其中調(diào)節(jié)水解池設(shè)置潛水?dāng)嚢?,保證水質(zhì)混合均勻。由于原水為制藥廢水,水解酸化時(shí)可能產(chǎn)生有害氣體,為避免產(chǎn)生二次污染,調(diào)節(jié)池集中排氣,經(jīng)活性炭吸附后外排。

      3.2 生物處理

      生物處理部分為主體工藝,包括HDIC反應(yīng)器和CASS反應(yīng)池。

      3.2.1 HDIC反應(yīng)器

     ?、貶DIC反應(yīng)器在EGSB的基礎(chǔ)上,增加了一個(gè)無(wú)外加動(dòng)力的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),進(jìn)一步加強(qiáng)了反應(yīng)器內(nèi)污泥和沼氣的內(nèi)循環(huán)作用,提高了反應(yīng)器內(nèi)的液相流速,從而加大了反應(yīng)器的容積負(fù)荷,提高了去除效率,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      ?、谌喾蛛x器是HDIC反應(yīng)器最具特色和最重要的裝置。HDIC內(nèi)設(shè)置了兩級(jí)三相分離器,它們具有以下功能:收集從分離器下的反應(yīng)室產(chǎn)生的沼氣,使得在 分離器之上的懸浮物沉淀下來(lái);能夠適應(yīng)HDIC反應(yīng)器上升流速高的要求,不影響氣、液、固分離效果。將HDIC反應(yīng)器隔成兩個(gè)反應(yīng)室,使得反應(yīng)器的實(shí)際處 理能力大大增強(qiáng),抗沖擊負(fù)荷能力提高,保證了運(yùn)行的穩(wěn)定性。

     ?、鄄妓到y(tǒng)是厭氧反應(yīng)器的關(guān)鍵配置,它對(duì)于污泥與進(jìn)水充分接觸、最大限度地 利用反應(yīng)器的污泥是十分重要的。布水系統(tǒng)兼有配水和水力攪動(dòng)作用,為了保證這兩個(gè)作用的實(shí)現(xiàn),需要滿足如下原則:進(jìn)水裝置的設(shè)計(jì)使分配到各點(diǎn)的流量相同; 進(jìn)水管不易堵塞;盡可能滿足污泥床水力攪拌的需要,保證進(jìn)水有機(jī)物與污泥迅速混合,防止局部產(chǎn)生酸化現(xiàn)象。

     ?、芸刂葡到y(tǒng)是厭氧反應(yīng)器的必 要配置,它通過(guò)對(duì)HDIC的進(jìn)水量、回流量、溫度、pH、沼氣產(chǎn)量等的監(jiān)控,可保證系統(tǒng)高效穩(wěn)定運(yùn)行,避免反應(yīng)器因水質(zhì)的波動(dòng)受到?jīng)_擊而長(zhǎng)時(shí)間不能恢復(fù)正 常運(yùn)行;同時(shí)使整個(gè)運(yùn)行管理簡(jiǎn)單、操作方便。HDIC反應(yīng)器的最佳運(yùn)行溫度為35~38℃,因此在HDIC反應(yīng)器進(jìn)水處設(shè)換熱裝置,利用水–水換熱器加 熱。

      3.2.2 CASS反應(yīng)池

      CASS工藝是把SBR的反應(yīng)池沿長(zhǎng)度方向分為兩部分,前部為生物反應(yīng)區(qū)(預(yù)反應(yīng)區(qū)),后部為主反應(yīng)區(qū),在主反應(yīng)區(qū)后部安裝了可升降的潷水裝置,曝氣、沉淀等在同一池內(nèi)周期循環(huán)運(yùn)行,省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流裝置。

      3.3 污泥處理

       廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的柵渣、污泥及時(shí)外運(yùn)處理。沉淀池以及CASS反應(yīng)池產(chǎn)生的污泥濃縮后,經(jīng)板框壓濾機(jī)進(jìn)一步脫水,泥餅可以直接外運(yùn)。污泥處理系統(tǒng)產(chǎn)生 的污水回流至調(diào)節(jié)水解池重新進(jìn)入處理系統(tǒng),不對(duì)外界環(huán)境造成污染。此外,HDIC反應(yīng)器產(chǎn)生的污泥可作為接種污泥外售。

      3.4主要構(gòu)筑物及設(shè)備

      主要構(gòu)筑物及設(shè)備見表3。

      4、處理效果與效益分析

      4.1 異常情況及解決措施

      4.1.1 HDIC反應(yīng)器

      圖3為HDIC反應(yīng)器啟動(dòng)、負(fù)荷提高及穩(wěn)定運(yùn)行三個(gè)階段的進(jìn)、出水COD測(cè)定結(jié)果。

       啟動(dòng)期間投加淀粉廠HDIC反應(yīng)器的顆粒污泥,初始進(jìn)水COD<5000  mg/L,當(dāng)出水VFA<200mg/L,pH、ALK、COD正常,即進(jìn)入提高負(fù)荷階段;在進(jìn)入提高負(fù)荷階段后,控制出水VFA、pH、ALK、COD 指標(biāo)。調(diào)試后期即2009年3月以后.盡管進(jìn)水COD值較高,出水COD仍在較低的范圍之內(nèi),系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行。每天監(jiān)測(cè)COD兩次,間隔12  h取樣一次,17個(gè)月的檢測(cè)結(jié)果表明HDIC總體處理效率高于設(shè)計(jì)值。

      雖然在調(diào)試過(guò)程中嚴(yán)格控制溫度、pH、進(jìn)水濃度、堿度及VFA等變化,HDIC反應(yīng)器也曾發(fā)生堿度降低及VFA突然升高的情況,但通過(guò)投加碳酸鈉及強(qiáng)化回流,系統(tǒng)很快恢復(fù)正常。

      4.1.2 CASS池

     ?、佼?dāng)水中氨氮和磷含量比例失調(diào)時(shí),CASS池會(huì)出現(xiàn)生化性差的情況,此時(shí)可通過(guò)定期向CASS池中投加尿素和磷肥,補(bǔ)充N和P,并適量降低負(fù)荷,以改善池內(nèi)廢水的可生化性。

      ②  當(dāng)CASS池負(fù)荷過(guò)高時(shí),系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生大量泡沫,并伴有污泥上浮,出水SS明顯增加的現(xiàn)象,此時(shí)可通過(guò)投加少量的絮凝劑PAC、增加曝氣量、調(diào)節(jié)C︰N︰P值、提高污泥濃度等措施,經(jīng)2~3 d的調(diào)整,系統(tǒng)得到恢復(fù)。

      4.2 工程驗(yàn)收

      該處理工程于2009年4月通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的監(jiān)測(cè)驗(yàn)收,實(shí)測(cè)結(jié)果見表4(3次實(shí)測(cè)值的平均值)。

     ?、? 由調(diào)試階段運(yùn)行數(shù)據(jù)及表4可知,采用預(yù)處理/HDIC反應(yīng)器/CASS工藝處理高濃度制藥廢水,處理效果良好,運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠。

      ②該工藝充分發(fā)揮了厭氧處理的優(yōu)勢(shì),耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),產(chǎn)泥量少;并可根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)的變化隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整,適合在類似制藥廢水處理中應(yīng)用。

      ③自控部分采用PLC監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)工藝過(guò)程及設(shè)備進(jìn)行控制和管理,保證了整個(gè)廢水處理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、安全的運(yùn)行。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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