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數(shù)控電火花線切割機(jī)床常見電氣故障及排除方法

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關(guān)鍵詞:線切割 電氣數(shù)控

    0 引言

      電火花線切割機(jī)床是采用鉬絲或硬性黃銅絲作為電極絲,在高頻脈沖電壓的作用下,擊穿液體介質(zhì),形成火花放電,同時(shí)產(chǎn)生大量的熱,使工件表面的金屬局部熔化甚至氣化,加工液體的沖洗作用,并通過控制器控制拖板運(yùn)動(dòng),從而形成r所需的形狀和尺寸。

      由于線切割的工作環(huán)境非常惡劣,工作液的腐蝕性比較強(qiáng),機(jī)床內(nèi)又容易進(jìn)水,從而使得機(jī)床電器容易老化,電氣故障率非常高。所以,對(duì)其線切割加’L過程中經(jīng)常出現(xiàn)的電氣故障現(xiàn)象、發(fā)生原因及相應(yīng)的處理方法進(jìn)行分析具有普遍意義。

    1 DK7730電氣系統(tǒng)組成及工作過程

      DK77系列數(shù)控線切割機(jī)床應(yīng)用廣泛,具有高速走絲線切割機(jī)床的代表性。以DK7730為例,其機(jī)床電器主要包括機(jī)床強(qiáng)電板、走絲電機(jī)M1、冷卻泵電機(jī)M2、X,Y步進(jìn)電機(jī)、U,V步進(jìn)電機(jī)以及步進(jìn)信號(hào)限流電路等主要部分。其中,機(jī)床強(qiáng)電板利用中間繼電器KA的觸點(diǎn)來(lái)控制機(jī)床其他電器的運(yùn)轉(zhuǎn),并采用熔斷器FU做保護(hù)。貯絲筒的運(yùn)動(dòng)由走絲電機(jī)M1帶動(dòng),固定線架、町調(diào)線架機(jī)床只有x、Y兩個(gè)拖板,分別由X、Y兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)。如果是錐度機(jī)床則由X、Y、U、V四個(gè)拖板,分別由X、Y、U、V四個(gè)步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)。DK7730電氣控制原理圖如圖1所示。

     

    圖1 DK7730數(shù)控線切割機(jī)床電氣原理圖

    2 常見電氣故障分析及排除方法

      現(xiàn)就DK7730數(shù)控線切割機(jī)床一些常見的電氣故障現(xiàn)象、原囚及處理方法分析如下:

      2.1 故障現(xiàn)象:走絲電機(jī)M,不正常工作  2.1.1 故障現(xiàn)象:M1不能正轉(zhuǎn)啟動(dòng)

      原因及故障排除(在斷電情況下檢修):

      a.SB5、SB6或KA4的觸點(diǎn)接觸不良。采用電阻測(cè)量法,用萬(wàn)用表檢測(cè)SB6,兩端電阻,若接近零則完好,若接近無(wú)窮大,則緊固或更換,同理檢測(cè)KA4的觸點(diǎn)。按下SB6,用萬(wàn)用表檢測(cè)SB6兩端電阻,若接近零則完好,若接近無(wú)窮大,則緊固或更換;

      b.KA3的線圈接觸不良。斷電排除故障,采用電阻測(cè)量法,用萬(wàn)用表檢測(cè)KA3的線圈電阻,若接近無(wú)窮大,則緊圍或更換;

      c.高頻電源開關(guān)沒有打開。這時(shí),按下高頻電源開關(guān)即可;

      d,F(xiàn)U2已損壞。用萬(wàn)用表檢測(cè)Fu:電阻,若接近無(wú)窮大,則更換;

      e.KA3的主觸點(diǎn)接觸不良。強(qiáng)行讓KA3吸合,用萬(wàn)用表檢測(cè),若電阻接近零則完好,若接近無(wú)窮大,則緊固或更換;

      f.M1的接線接觸不良。同上,用電阻測(cè)量法檢測(cè)。

      2.1.2 故障現(xiàn)象:M1能正轉(zhuǎn)啟動(dòng),但不能自鎖原因及故障排除:

      SQ1-1的常閉觸點(diǎn)、KA3的觸點(diǎn)接觸不良。同上,用電阻測(cè)量法檢測(cè)。

      2.1.3故障現(xiàn)象:M1不能自動(dòng)正反轉(zhuǎn)原因及故障排除:

      a.SQ1-1的傳動(dòng)件已壞,不能使其常閉觸點(diǎn)斷開、常開觸點(diǎn)閉合,從而導(dǎo)致不能切斷正轉(zhuǎn),啟動(dòng)反轉(zhuǎn);

      b.SQ1-1的觸點(diǎn)接觸不良,從而導(dǎo)致不能切斷正轉(zhuǎn);啟動(dòng)反轉(zhuǎn)。壓下SQ1-1,用萬(wàn)用表檢測(cè)常開觸點(diǎn)閉合后的電阻,若接近無(wú)窮大,則緊固或更換;檢測(cè)其常閉觸點(diǎn)有無(wú)熔焊;

      c.KA1線圈接線接觸不良。排除故障同2.1.1(b);

      d.KA1的常開觸點(diǎn)、KA4的常開觸點(diǎn)接觸不良。這使KA4無(wú)法吸合,導(dǎo)致不能啟動(dòng)反轉(zhuǎn)。斷電,強(qiáng)行讓KA1吸合,測(cè)量其常開觸點(diǎn)閉合后的電阻,著接近無(wú)窮大,則修復(fù)或更換。同理。檢測(cè)KA4的常開觸點(diǎn);

      e.KA3的常閉觸點(diǎn)接觸不良。同上,用電阻測(cè)量法檢測(cè);

      f.KA4的主觸點(diǎn)接觸不良。排除故障同2.1.1.(e);

      g.KA4線圈接線接觸不良。排除故障同2.1.1(b);

      h.SQ1-1的傳動(dòng)件已壞,不能使其常閉觸點(diǎn)斷開、常開觸點(diǎn)閉合,從而導(dǎo)致不能切斷反轉(zhuǎn),啟動(dòng)正轉(zhuǎn);

      i.SQ1-1的觸點(diǎn)接觸不良,從而導(dǎo)致不能切斷反轉(zhuǎn),啟動(dòng)正轉(zhuǎn)。故障排除辦法同2.1.3.(b)。

      2.1.4 故障現(xiàn)象:M1不能停轉(zhuǎn)原因及故障排除:

      SB5的觸點(diǎn)熔焊。斷電排除故障,按下SB5,用萬(wàn)用表檢測(cè)其兩端電阻,若接近零則已熔焊,則更換。

      2.2 故障現(xiàn)象:冷卻泵電機(jī)M2不正常工作

      2.2.1 故障現(xiàn)象:冷卻泵電機(jī)M2不運(yùn)轉(zhuǎn)原因及故障排除:

      a,SQ3、SQ4、SQ2、SB1、SB2、KM的觸點(diǎn)及KM的線圈由于存在接觸不良,從而導(dǎo)致KM不能吸合,無(wú)法給M2供給三相交流電。故障排除同上,采用電阻測(cè)鼉法;

      b.SB3、SB4、KA2的觸點(diǎn)及KA2的線圈存在接觸不良,這導(dǎo)致KA2不能吸合。故障排除同上,采用電阻測(cè)量法;

      c.KM、KA2的主觸點(diǎn)接觸不良。排除故障同2.1.1.(e);

      d.M2的接線接觸不良。排除故障同2.1.1.(f);

      e.FU1已損壞。排除故障同2.1.1.(d)。

      2.2.2 故障現(xiàn)象:冷卻泵電機(jī)M2供水不足

      原因及故障排除:

      若冷卻泵電機(jī)在運(yùn)行,但供水不足,首先檢查冷卻泵電機(jī)是否反轉(zhuǎn)了,如果是,換接一下電機(jī)的相序即可;如果不是,則町能足皂化液使用過長(zhǎng),其中的臟物堵塞了水管。

      2.2.3 故障現(xiàn)象:M2不能停轉(zhuǎn)

      原因及故障排除:SQ3的觸點(diǎn)熔焊。斷電排除故障,按下SQ3用萬(wàn)用表柃測(cè)其兩端電阻,若接近零則已熔焊,則需更換。

      2.3故障現(xiàn)象:頻繁斷絲

      頻繁斷絲可以說是電火花線切割機(jī)床最常見的故障。其產(chǎn)生原因及排除方法主要包括如下幾點(diǎn):

      a.與導(dǎo)電塊有關(guān)的斷絲。鉬絲同導(dǎo)電塊接觸不良,加工時(shí)有電火花產(chǎn)生,更換導(dǎo)電塊解決;

      b.導(dǎo)輪加工時(shí)間長(zhǎng)時(shí),V型槽有明顯缺陷或噴水嘴有雜物堵塞所造成的卡絲斷絲;

      c.與工作液有關(guān)的斷絲。皂化液使用時(shí)間過長(zhǎng)過臟,導(dǎo)致絕緣破壞,排屑困難所造成的斷絲;

      d.與電參數(shù)相關(guān)的斷絲。脈沖電源參數(shù)調(diào)節(jié)不當(dāng)。功率管多、脈沖寬度小、脈沖問隔小都是造成加工電流不穩(wěn)定而斷絲;

      e.與工作臺(tái)移動(dòng)速度相關(guān)的斷絲。進(jìn)給速度過快或者過慢。

      除以上一些電氣故障會(huì)造成頻繁斷絲外,機(jī)械方面的許多故障也會(huì)造成斷絲。

      2.4 故障現(xiàn)象:步進(jìn)電機(jī)失靈

      步進(jìn)電機(jī)失靈,就電氣故障而占,可分為下列兩種情況:

      a.其中一臺(tái)步進(jìn)電機(jī)處于缺相狀態(tài),其現(xiàn)象表現(xiàn)為手輪“抖動(dòng)”,原因多為進(jìn)口或驅(qū)動(dòng)器部分的故障,檢測(cè)順序?yàn)椋嚎刂破鬏敵鲆唤涌诎逡徊竭M(jìn)電機(jī);

      b.預(yù)置的長(zhǎng)度有時(shí)達(dá)不到,有時(shí)又達(dá)得到,原岡多為24 V電源電壓偏低,可更換電容(4700μf/50 V)來(lái)排除。

      2.5 故障現(xiàn)象:燒熔斷器

      具體表現(xiàn)為開機(jī)床總電源開關(guān)時(shí),機(jī)床強(qiáng)電板上的熔斷器立即燒毀。

      原因町能是電路發(fā)牛短路??蓹z杏機(jī)床20芯接口,是否是由于進(jìn)水或進(jìn)油等原闋而造成短路。

      2.6 故障現(xiàn)象:無(wú)高頻

      具體表現(xiàn)為開走絲電機(jī)、高頻電源并輸入程序時(shí),無(wú)切割加工。其產(chǎn)生原因及排除方法主要包括如下幾點(diǎn):

      a.操作錯(cuò)誤。這時(shí),需要重新操作;

      b.機(jī)床面板高頻開關(guān)失靈。町檢查機(jī)床電器接線柱21、22是否相通;

      C.高頻電源內(nèi)部損壞。需更換或維修高頻電源。

      2.7 故障現(xiàn)象:電流過大

      原因町能是脈沖電源的功放管被擊穿,導(dǎo)致電流過大。可通過切換功放管開關(guān),判別出哪塊功放板損壞,更換功放管后即可恢復(fù)正常。若暫時(shí)無(wú)功放管,則關(guān)掉該功放管開關(guān),仍可使用。

      2.8 故障現(xiàn)象:無(wú)脈沖電壓,即無(wú)輸出

      原因可能是功放管開關(guān)未打開,或者是主振電路中的諧振器無(wú)脈沖波形產(chǎn)生??墒紫葯z查功放管開關(guān)是否打開,若已打開仍無(wú)輸出,可用示波器檢杏主振電路巾的諧振器有無(wú)脈沖波形產(chǎn)生。

    3 結(jié)束語(yǔ)

      本文通過對(duì)DK7730線切割機(jī)床加j二過程中經(jīng)常出現(xiàn)的電氣故障現(xiàn)象及原兇進(jìn)行分析,并針對(duì)各種電氣故障給出了行之有效的解決辦法?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐證明:這些方法能有效地提高故障產(chǎn)生后的解決效率和處理質(zhì)量,對(duì)其他線切割機(jī)床的電氣故障排查及處理也具有普遍意義。

    (審核編輯: 智匯胡妮)

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